核心提示:“点子大王”显身手——记安庆石化炼油一部陈敦平
“陈技师的这条‘金点子’不仅给生产带来便捷,还节省了停机检修所产生的大笔费用。”12月18日,安庆石化炼油一部Ⅰ套常减压装置青工陈迟准备冲洗搪瓷管积灰时,一边打开烟气搪瓷管入口处新增加的水洗喷头,一边由衷地赞叹道。 Ⅰ套常减压装置在2012年检修中对常压炉和减压炉烟气余热回收系统进行了更新改造,烟气进热管前增加了扰流子,烟气热管出口又增设了搪瓷管,两炉排烟温度分别降低了40℃和35℃,炉效率分别增加1.9%和1.8%,节能效果显著。但排烟温度降低后,烟气露点前移,尤其是在搪瓷管端,大量积灰积聚在搪瓷管表面,造成搪瓷管段压降增大,严重影响了加热炉平稳操作。 在这种情况下,常减压装置采取停运常压炉和减压炉冷热风机,联系检修单位对余热回收系统进行清灰冲洗,处理后重新投用,搪瓷管段压降大幅下降,由处理前-1800帕以上降至-800p帕以下,操作工况明显得到改善。 今年以来,随着两炉燃料中燃料油比例增大,且燃料油硫含量较高,造成两炉余热回收系统积灰现象比较频繁,每次停机清洗少则3天多则5日,增加了检修费用,炉效率下降也直接影响到装置能耗。 面对这个问题,作为常减压装置燃料油生产首席技师的陈敦平,脑子里一直在思考着如何解决。 “从装置低温热媒水处引出一根直径为50毫米的管线至两炉预热器,在烟气搪瓷管入口处增加水洗喷头,搪瓷管底部设置排污阀至地漏,这样就可以实现不停机在线水冲洗了。”善于学习的陈敦平很快就有了成熟的想法。 项目很快投入实施,两炉热效率保持在92%以上,降低了装置能耗,每年可节约燃料费用51.4万元,减少设备维修费用6万元。 由于陈敦平长期立足装置生产一线,以解决生产瓶颈问题和装置节能降耗为目标,在今年安庆石化“改善经营管理建议”活动中,他提报并经评审采纳的建议有14条,其中“I常加热炉预热器烟气搪瓷管侧增加在线水冲洗系统”、“完善常减压脱硫醇装置流程增产汽油”、“II常减顶油至常二中增设限流孔板”被采纳为公司级建议,陈敦平也荣获了“点子大王”称号,而他提出的“金点子”经实施投用后也受到了一线员工的普遍称赞。
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